发布时间: 2024-10-19 21:46:41 人气:1 来源:行业新闻
为执行降本增效布置安排,不断的进步设备办理的新途径、新方法。神木煤化工动力公司对脱硫循环水泵B泵体施行了技改项目,通过一个月的试运转,现在水泵运转安稳性已到达预期作用。
据悉,因该公司脱硫运转方法的调整及体系改造,部分设备不再需求循环水进行冷却,然后循环水用量大幅度下降,用水量每小时削减约100吨。这使得循环泵长时刻处在憋压状态下运转,导致泵体振荡频频,根底呈现松动,走漏现象添加,给出产安稳运转带来了安全危险。
该公司有关技术人员通过查找材料、实地调研、积极思考、提出斗胆主意,依据循环泵实践用水消耗量进行核算、选型,终究确定将原75KW电机更换为45KW,原泵体流量200m/h更换为100m/h,扬程80m不变,处理出口压力大问题;针对根底松动问题决议对原根底破除,从头灌浆打造合格的根底。这一改造计划一经经往后,检修人员通过严密、高效协作,战胜时刻紧、作业量大、安全危险危险多等困难,顶着酷寒,加班加点,将本来10天的工期缩短至5天完成了改造,并安排有关部门进行检验,试转参数,各项目标参数均到达预算目标值。
据了解,通过改造后,单台循环水泵每小时能节省电能30KW,每年节省出产所带来的本钱7万余元。下一步,动力公司将继续坚持设备优化办理办法,挖潜增效,技术创新,进步设备安全运转保证才能。